【全国烧结机发展概况】
1975年底,全国共有烧结机113台,总烧结面积达到5851平方米,年生产能力5213万吨,实际生产人造富矿4049万吨,其中烧结矿占比达3806万吨。重点钢铁企业的高炉熟料入炉比例达到87.2%,标志着我国烧结工艺已逐步成为高炉炼铁的主要原料来源。
【自熔性烧结矿的早期探索】
20世纪50年代,鞍钢成功试制自熔性烧结矿,在全国高炉应用中取得初步成效。但这类烧结矿的强度和还原性能仍无法满足高炉强化冶炼的需求。同期,武钢曾试验生产碱度3.53的高碱度烧结矿,并与碱度0.7的酸性烧结矿配合使用,冶炼效果显著。但由于两种碱度烧结矿的生产工艺复杂,该技术未能广泛推广。
【高碱度烧结矿的推广与技术突破】
1985年10月,冶金部在太钢召开全国高碱度烧结矿技术交流会,正式确立“高碱度烧结矿+天然矿”的炉料结构方案。至1985年,全国重点炼铁企业普遍采用碱度1.5—1.8的烧结矿,部分熟料比低的工厂甚至使用碱度2.5—3.5的超高碱度烧结矿。这一技术革新使“六五”期间重点企业吨铁石灰石消耗从37千克降至15千克,综合焦比下降8千克,年节约石灰石65万吨、焦炭24万吨。
【热矿工艺改造与生产效率提升】
早期烧结机采用热矿工艺,缺乏筛分系统,导致入炉粉末多,制约高炉生产。通过改进热筛工艺、引入生石灰与铺底料技术,以及优化操作规范,75平方米烧结机的年产量从1976年的93万吨增至1978年的145万吨,超额完成设计产能,烧结矿合格率提升至80%—85%。1979年,首钢将两台75平方米热矿烧结机改造为三台142.5平方米机上冷却烧结机,并应用铺底料技术,使利用系数达1.28吨/平方米·时,作业率90%,转鼓指数83%,为高炉提供优质原料。
【点火器与操作制度优化】
鞍钢烧结总厂通过改造点火器,使吨矿焦粉消耗降低9千克,转鼓指数提高0.8%—1.04%,粉末率减少0.7%—1.9%。1979年起,冶金部推广首钢“低厚铺”操作制度,到1985年重点企业平均料层厚度达357毫米,其中18台烧结机料层超过400毫米,部分达到500毫米以上,显著提升烧结效率。
【球团竖炉的技术进步】
1987年,全国保留的7座球团竖炉中,杭州钢铁厂的8平方米竖炉表现突出,年产酸性球团矿30万吨,作业率80%,能耗仅40千克标准煤,技术指标接近国际同类设备水平。这一成果标志着我国球团工艺的成熟与发展。

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